4月15日7時,大慶石化腈綸廠維修車間員工田昌民站在不久前員工自行設(shè)計修復的溶液泵面前仔細查看確定沒有問題后,才放心地到下一個巡檢點。
近年來,大慶石化腈綸廠以實現(xiàn)清潔生產(chǎn)為目標,采取防控源頭污染的生產(chǎn)方式,拆除了運行30年的儲罐,采取管線之間物料直供,新建兩個總?cè)萘靠蛇_4000立方米的均質(zhì)罐截留污水,嚴抓環(huán)保工作,今年前4個月這個廠外排水綜合合格率達100%。
去存儲換直供
無縫對接更安全
聚合裝置主要生產(chǎn)原料為丙烯腈,日消耗量150噸至200噸,每天要從化工二廠丙烯腈裝置通過管線進入3個儲罐中。丙烯腈屬于有毒危險化學品,夏天為防止丙烯腈因氣溫升高產(chǎn)生暴聚,要向罐體噴灑消防水進行人工降溫,雨季還要及時排出積水,秋季要及時清掃落葉和雜物,防止易燃物品聚集,冬季要防止罐區(qū)因凍脹而發(fā)生泄漏,維護成本較高。
去年9月,腈綸廠利用裝置大檢修時機,拆除架設(shè)在高6.5米管廊上近280多米舊管線,將23根12米長的新管線從界區(qū)一側(cè)吊至管廊上,從化工二廠至聚合裝置加裝一條新管線,將丙烯腈原料通過管線直接引進聚合釜,取消了中間利用罐體存儲環(huán)節(jié),實現(xiàn)直供丙烯腈原料。12月,儲罐中最后280噸丙烯腈順利倒空,經(jīng)吹掃、加裝盲板等安全確認后完全停用。至此,運行30年的3個400立方米儲罐正式退役。
污水進“家門”
合格“才能走”
系統(tǒng)車間污水站是腈綸外排污水的重要崗位,聚合、紡絲、回收等裝置每天排放出來的污水先進入系統(tǒng)車間污水調(diào)節(jié)池,調(diào)節(jié)好酸堿度后,經(jīng)過沉降、濃縮、脫泥等處理再排入集水池,再由污水泵排至水氣廠。如果生產(chǎn)不穩(wěn)或污水不合格,為了不出環(huán)保事故,會責令生產(chǎn)車間停車,影響裝置平穩(wěn)生產(chǎn)。
本文由上海超樂磁力泵轉(zhuǎn)載發(fā)布;上海超樂主要生產(chǎn)高溫磁力泵,自吸式磁力泵,氟塑料磁力泵,塑料磁力泵,氟塑料自吸磁力泵;不銹鋼磁力泵,磁力旋渦泵,管道磁力泵,立式磁力泵,臥式磁力泵,襯氟磁力泵等,咨詢或訂購磁力泵歡迎聯(lián)系。
在這種情況下,腈綸廠新建了兩個總?cè)萘靠蛇_4000立方米的均質(zhì)罐,存儲聚合、紡絲、回收等裝置排放的污水,經(jīng)過進一步處理后,水質(zhì)達標才能外排至水氣廠,在減輕兄弟單位污水處理壓力的同時,確保大慶石化污水外排更環(huán)保。
改造泄漏泵
創(chuàng)新設(shè)計降成本
腈綸廠污水站污水溶液計量泵主要負責把硫酸亞鐵溶液打入污水中,利用微電解處理污水技術(shù)及物化絮凝沉降原理去除溶于水中的低聚物,降低COD值,將有色污水去色。
由于長期運轉(zhuǎn),這個計量泵受到硫酸亞鐵溶液的侵蝕,造成脫扣現(xiàn)象。內(nèi)部的不銹鋼柱塞在懸浮物的磨損下產(chǎn)生溝痕,造成物料泄漏。而硫酸亞鐵具有還原性,泄漏的物料在空氣中分解、氧化成有毒氣體和棕黃色硫酸鐵,對人體器官有刺激性,不利于員工健康,也影響環(huán)境保護。每次拆換泵體時,由于沒有備件,維修車間員工都要到外委加工打磨柱塞,人工費用高。
為降低成本,維修和聚合車間技術(shù)攻關(guān)組人員創(chuàng)新改造了密封腔。技術(shù)人員在減速器支架與罐體連接部位增加一個填料密封腔體,并在腔體里面加入盤根,重新配置水線,通過連接腔體的水線進行水封,有效減少了物料泄漏。之后,車間又組織技師手工修復磨損柱塞,經(jīng)過精準打磨,污水溶液計量泵終于修復成功。
目前,污水溶液計量泵已平穩(wěn)運行6個多月,沒有發(fā)生泄漏。